近日,中鹽金壇鹽化有限責(zé)任公司送來(lái)一面錦旗,為沈鼓集團(tuán)齒輪公司服務(wù)事業(yè)部成功升級(jí)改造2臺(tái)進(jìn)口阿特拉斯水蒸氣壓縮機(jī)點(diǎn)贊。這是齒輪公司首次實(shí)現(xiàn)國(guó)外單級(jí)懸臂水蒸氣壓縮機(jī)組的國(guó)產(chǎn)化升級(jí)改造,不但幫助用戶提高了裝置效率、降低能耗,還測(cè)繪了易損件,為今后機(jī)組維護(hù)檢修打下了良好的基礎(chǔ)。
沈鼓相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,這是齒輪公司向服務(wù)制造業(yè)轉(zhuǎn)型邁出的堅(jiān)實(shí)一步。機(jī)組從測(cè)繪、設(shè)計(jì)、工藝、制造、檢查、協(xié)作、裝配以及現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)開(kāi)車一氣呵成,克服了進(jìn)口機(jī)組技術(shù)資料不全等技術(shù)難題,攻堅(jiān)克難,用戶現(xiàn)場(chǎng)試車成功后,各項(xiàng)性能指標(biāo)完全滿足用戶需求,達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。而且還成功利用沈鼓軸承箱,替代了國(guó)外機(jī)組的軸承箱,是齒輪公司國(guó)外機(jī)組改造史上又一次里程碑業(yè)績(jī)。
據(jù)介紹,原機(jī)組使用的是阿特拉斯GT098T1K1整體齒輪離心式壓縮機(jī),氣體介質(zhì)為水蒸汽,單級(jí)壓縮,碳環(huán)密封,控制方式為入口導(dǎo)葉控制。流量為179165.6m3/h,入口壓力為1.84bar(a),入口溫度為117.9℃,出口壓力為3.29bar(a)。該節(jié)能改造項(xiàng)目是將
電機(jī)驅(qū)動(dòng)改造為
汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng),用
軸承箱代替齒輪箱。
齒輪公司接到改造任務(wù)后在第一時(shí)間成立測(cè)繪改造項(xiàng)目組,總經(jīng)理李鵬任命服務(wù)事業(yè)部部長(zhǎng)刁全為項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門緊密配合;總工程師牛大勇負(fù)責(zé)測(cè)繪、改造技術(shù)方案,確保項(xiàng)目順利實(shí)施。最終僅用時(shí)1天即完成對(duì)機(jī)組關(guān)鍵零部件測(cè)繪、選材、設(shè)計(jì)及圖紙繪制工作。因?yàn)?a href=http://www.bengyechina.com/part/parts_list_0_504_0_0_0_1_1_0.html>葉輪利舊,停機(jī)前無(wú)法拿到端齒參數(shù),改造轉(zhuǎn)子的端齒軸頭無(wú)法加工,只能等機(jī)組拆卸后運(yùn)至齒輪公司內(nèi)才能進(jìn)行測(cè)繪及轉(zhuǎn)子加工等工作,
葉輪及蝸殼測(cè)繪、轉(zhuǎn)子及
軸承箱加工、轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡、裝配、試車周期總計(jì)只有25天,時(shí)間短、任務(wù)重;壓縮機(jī)為國(guó)外進(jìn)口,各零部件均為進(jìn)口材質(zhì),經(jīng)過(guò)分析對(duì)比后,全部采用沈鼓常用材質(zhì)進(jìn)行替代。改造后,因結(jié)構(gòu)上減少了一對(duì)低速轉(zhuǎn)子
軸承和大齒輪軸,降低機(jī)械損失約60kW,僅以機(jī)械損失計(jì),每年可以為用戶節(jié)約50余萬(wàn)元的電費(fèi)。
近些年,齒輪公司在技術(shù)領(lǐng)域成功研制出帶尾氣透平的聚烯烴循環(huán)氣壓縮機(jī)組、高壓比二氧化碳?jí)嚎s機(jī)組、氣電雙驅(qū)鼓、壓風(fēng)機(jī)、多級(jí)循環(huán)氣壓縮機(jī)組、多級(jí)水蒸氣壓縮機(jī)組、單級(jí)懸臂高壓比鼓風(fēng)機(jī)組、3萬(wàn)千瓦功率等級(jí)齒輪箱等一系列國(guó)際領(lǐng)先或國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的研究成果,為公司創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。